齐鲁寻“新”记⑥丨中车山东机车车辆有限公司:新生产线上的机器人“智”造
中国网 2024-05-13 16:25:04

生产车间里,机器人当家做主完成生产焊接任务?这不是科幻电影的想象,是中车山东机车车辆有限公司(以下简称中车山东公司)生产线上的现实。

走进中车山东公司货车枕(横)梁生产车间,一排排自动作业机器人正在规范有序地工作。两个搬运机器人挥动着长长的机械臂将零部件搬到指定地点,十余个自动焊接机器人在火花四溅中有条不紊的工作,它们的臂膀灵活伸缩,完成一条条完美的焊缝。

“通过对传统生产线进行数字化升级改造,这条枕横梁生产线的生产节拍由单台40分钟降低到30分钟,生产效率提升了25%。作业人员由原来的8人降低到4人,生产线上99%的焊接量实现了机器人自动焊接。”工艺技术部工程师郑国庆表示。

据介绍,该产线包括枕梁产线和横梁产线两条线体,共配备14台机器人,可以实现枕梁和横梁的自动化组焊、生产信息的数字化采集和看板展示,解决了原有产线自动化程度低、人员劳动强度大、特殊工种多、员工职业健康压力大、人均劳产率低等问题,有力推动了铁路货车制造向高端化、智能化、绿色化转型。

焊接机器人手臂上装有各种传感器,可以感知焊接位置和焊接工件,自动调配焊接参数,从而保证焊缝质量。通过它焊接的工件,一次成型合格率达到99%以上。

此外,产线搭建了货车零部件柔性化焊接系统信息化平台。不同车型配置专属控制单元,车型程序一键切换,转产工装夹具调整时间连30分钟都不到。工艺员在办公室就能实现远程监控,生产计划、报表在看板上一目了然,是生产的得力助手。

“机器人上岗”是中车山东公司发展新质生产力的一个缩影。近年来,中车山东公司坚持推进生产方式迭代升级,在做好产品创新和技术研发的基础上,通过引入数字化、自动化手段发展新质生产力,大幅提升了产品制造端的自动化水平和质量,提升了生产效率。

“在山东公司,类似的数字化产线已投建完成了6条。”货车制造中心党总支书记李春风介绍,除了自动化焊接,还有去年刚刚投入使用的轮轴组装数字化产线,它靠着“超强”大脑—数字化智能中控系统,可智能协调产线内各设备自动有序作业。通过它的控制,物料能够自动配送到指定操作区,再通过“自动化机器人”进行组装,实现智能化装配。原本20道工序完成的生产,通过流水线自动化作业,人均劳产率提升了71%,大大提高了工作效率。

作为百年央企,中车山东公司积极服务国家战略,提高企业核心竞争力,增强企业核心功能,大力发展新质生产力,切实发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。立足自身资源禀赋、产业基础和科研条件,创新发展新产业、新模式,打好公司“特色牌”,走稳发展“务实路”,真正履行好政治责任、经济责任和社会责任,争当低碳转型的推动者、先行者和引领者。(郇家娟)

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